动力所以6S管理助推创新发展
发布时间:2015-10-20 丨 发布作者: 中国航空新闻网 丨 关注人数:
中航工业动力所自2010年顺利通过中航工业6S管理铜牌验收后,全所开展了精益6S管理活动。精益改善于是成为贯穿于动力所6S管理和基础管理工作的一条主线。动力所全面导入精益管理的理念和方法,实现了6S管理水平的较大提升。广大职工积极参与并取得了多项成果,对动力所开展的发动机研制精细化工程起到了基础平台作用,促进了6S管理晋升银牌工作的不断推进。
6S管理咨询公司指出精益6S管理是传统6S管理内涵的延伸,是界定价值、追求效益、精细规范的一项系统工程。践行精益思想对于科研流程的优化、生产成本的降低、工作效率的提高具有重大意义。中航工业提出6S管理要达到精品工程,就是要求深入挖掘6S管理价值,充分发挥6S基础管理效能,使6S管理精益化。
动力所导入精益6S理念,将精益理念全面贯穿于6S管理银牌创建活动始终。动力所适时邀请集团公司6S管理审核组专家为全所6S管理推进人员讲授精益6S管理知识,推动精益6S活动开展。2011年、2012年两次开展以精益6S管理为主题的有奖征文活动,选拔出9篇优秀作品参加6S管理经验交流会以及精益6S管理专题研讨会,选出61篇优秀作品编辑成优秀论文集,提供了学习、交流、切磋、探讨的平台,共同提高了对精益6S管理的认识和实施水平。
动力所6S办编撰了《6S管理指导手册》。《手册》以图文结合的形式,形象、直观、具体地阐释了6S管理工作中各种标识的制作规范及使用细节,同时将动力所各单位在精益6S管理工作中探索、积累、总结的精益6S管理方法和经验加以收集、推广,对所的6S管理工作起到了精细规范和直观指导的作用。
力求精益改善,做到厉行节约。6S管理六大要素之一的“整理”,不是将眼前不用的物品,简单地“扔掉”,而是要鉴别有无价值;整顿不单是定置定标,关键是科学合理。精益6S的整理整顿对经营管理、科研生产中暂时不用的资料要论证鉴别。对有价值的资料,符合存档的办理存档,有价值、但不符合存档的由单位或个人按6S资料管理的要求进行保存。今后科研试验、生产可能有用的备件、工装、试验件及办公用品等或返回科保部入库,或在本单位备件间、储物间自存,以备再利用。同时,动力所将“厉行节约”的原则,全面贯彻到“清洁”管理之中。有些单位片面追求所用“办公家具、科研生产设施要新的、颜色一致的、型号统一的”,忽视了6S管理中物品“允许旧,不允许破”的清洁思想。这些物品首先在班组之间、单位之间进行调整和维修,无法满足要求时再购买。另外,使用单位、职能部门要坚持经常维护、及时维修。
动力所开展了“资源共享”活动。各试验室为了工作方便,各个厂房,甚至班组都设立了钳工间,配备了砂轮机、钻床等设备。有的利用率非常低,不符合节约原则。为此,动力所根据利用率和资源共享原则,重新确定配置数量。为了解决个别单位没有备件间、储物间的问题,采取两个单位协商共用的办法,合理有效地利用了资源,达到了资源共享精益管理的目的。
推动精益改善创新,积极开展以精益节约为出发点、以服务科研为主线的管理创新活动,在实现降本增效的同时,使动力所6S管理水平不断提升并更具持续性和生命力。
某型发动机风扇大叶片不仅体积和质量较大,而且单台份数量较多,给现场存放、厂房内运输和装配取用都带来很大困难。通常使用木制叶片箱存放风扇叶片,单个叶片箱仅能存放8件风扇大叶片,而单台份风扇大叶片数量达30多件,全部定置需要4个叶片箱。叶片箱占地空间大,而且如果叠放会威胁叶片箱及工作人员的安全。另外,在发动机装配的过程中取用叶片既困难又浪费人力与时间。在6S管理创新中,动力所首创采用移动车形式。在固定可靠安全的方面,固定板上加工出与叶片榫头型式相同的横槽,通过榫头将叶片悬挂在固定板上。车架做成斜梁并用角钢支撑,靠叶片自身重量就可使叶片紧靠到车体框架上,叶片上部用可摇转横管挡住榫头,中部增加一层托板固定叶片凸肩并用一根横管挡住,保证叶片不会滑落。为集成整台32片叶片,动力所将车框架分成上下两层,每层固定8片,两侧共4层可利用,满足了单台份全部叶片的定置存放。考虑到存放架与叶片接触部位不能对叶片造成损伤,存放架全部采用氟塑料。此新型叶片存放车经过实践,充分体现美观、安全、提高使用效率等优点。改善后,一台发动机风扇叶片的存放占地只需1平方米。该架运输方便、取用安全,降低了质量隐患,提高了工作效率,减少了工人劳动强度。
滑油光谱分析是航空发动机试车过程中的一个重要的监测手段,它通过对用油液磨损颗粒元素的分析,快速有效地对发动机磨损部位及磨损趋势做出诊断,达到诊断发动机各部件技术状态的目的。滑油光谱分析使用的消耗品均为进口,费用高,致使滑油光谱分析成本也很高。近年来随着动力所的滑油光谱分析任务激增,分析使用的消耗品(标油、电极、油盒)需求量也迅速增加,滑油光谱分析费用明显增长,每年约需几十万元。经过大量的研究、试验和改进,动力所材料应用研究室化学分析组在6S管理创新中制定了一系列的措施来降低滑油光谱分析工作的成本。第一是用空调、通风等手段调节实验室内的温度,使温度变化不超过2℃。冬夏两季室内外温差大,冬季一般调节温度在19℃左右,夏季一般调节温度在24℃左右,减少了能量交换和不必要的浪费,操作性强。温度相对稳定后,设备运行状态也比较稳定,可减少标准化次数,提高劳动效率,大大降低了标油的使用量(标油节省出的费用远高于耗电费用)。第二是将原来燃烧一次用一个油盒改为一个油样用一个油盒,减少了不必要的浪费。第三是棒电极每次激发后需要把烧蚀部位和污染部位切削掉,通过试验,将激发部位用洁净纸擦拭干净,再将烧蚀的断面切削干净,这样对分析结果影响微小,可重复利用,这就大大减少了棒电极的耗损降低的分析成本。采取上述措施后,滑油光谱分析的消耗成本得到了有效控制,相同分析任务的成本降低了25.5%。动力所尽最大可能努力消除价值链中不可能增加的价值,消灭浪费,在确保分析质量的前提下,提高劳动效率。
强度设计室里通过对所6S管理办编制的《6S管理指导手册》学习消化,根据自身实际工作情况,在精益思想的指导下,延伸6S管理内涵,整理制定了6S检查清单,并将其作为室内检查6S各项管理制度执行情况的依据,形成有效、连续、统一的6S管理、检查、考核制度,同时检查清单内容将随6S管理的推进和管理制度的完善不断进行更新。室里要求每个班组严格按照《检查清单》进行6S检查,并在各班组《6S管理记录本》中实事求是地反映问题,对不符合要求的情况以及可能存在的隐患立即指出并妥善解决,做到界定价值、追求效益、精细规范,进而不断完善制度。《6S管理视觉指导手册》图文并茂地集中展现了室内6S管理中出现的不足、注意事项以及优秀典型,使各项要求直观、明确、看得见,便于职工的理解和执行。
动力所广大职工互相学习交流、积极借鉴,做到举一反三、触类旁通。他们结合本单位的实际,推行具有自身特色的精益6S管理活动,使科研生产能力不断提高、职工素养全面提升,从而为动力所的精细化管理以及更高管理境界的文化管理、自主管理奠定了坚实基础。(文章来源:中国航空新闻网)
上一篇:大同车务段举办6S管理培训班
您可能也喜欢:
- · 工厂目视化管理咨询常用工具?12-29
- · 目视化管理咨询在工厂中的应用?12-29
- · 生产6S管理咨询内容及意义?12-26
- · 企业为什么要做6S管理咨询?12-26
- · 5S精细化管理咨询如何实施?12-24
- · 5S目视化管理咨询如何实施?12-24
- · 如何通过5S管理咨询消除浪费?12-21
- · 5S管理咨询实施阶段步骤?12-21
- · 生产车间5S管理咨询应该如何做?12-12
- · 工厂6S管理咨询内容标准是什么?12-12
欢迎您游览新益为|6S咨询服务中心官网,我们专注于5S咨询、6S咨询、5S管理咨询、6S管理咨询等领域的实务咨询和培训;若对本文章内容不感兴趣或想了解更多与您企业、行业相关的问题,可通过以下方式快速寻找解决办法:
1)、工作时间可拨打6S管理咨询热线:183-2338-2498,181-8311-4737,进行快速咨询;
2)、点击左右两侧“在线客服”,可快速与客服人员进行在线咨询;
3)、填写左侧或下方的“需求表单”,可快速与高级顾问进行一对一的在线咨询;
4)、非工作时间点击左下方的“请您留言”,填写您的联系电话及咨询需求,我们将快速安排高级顾问为您解答;
5)、欢迎加入6S管理工程师联盟(QQ群:548949252),为您提供在线问题解答、学习交流、资料下载等帮助;